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我SO? 脫硫控制技術(shù)的研究、開(kāi)發(fā)及應用(二)

網(wǎng)站編輯:洛陽(yáng)市合合工貿有限責任公司 │ 發(fā)表時(shí)間:2020-08-05 17:54:30 

  記得上期合合小編在SO? 脫硫控制技術(shù)的研究、開(kāi)發(fā)及應用()中為我們介紹了燃燒前的脫硫技術(shù),今天合合小編持續為大家分享燃燒中的脫硫技術(shù),起來(lái)了解下吧!

  燃燒過(guò)程中脫硫主要是指當煤在爐內燃燒的同時(shí),向爐內噴入脫硫劑(常用的有石灰、白云石等),脫硫劑般利用爐內較高溫度進(jìn)行自身煆燒,煅燒產(chǎn)物(主要有CaO、MgO等)與煤燃燒過(guò)程中產(chǎn)生的SO2、SO3反應,生成硫酸鹽和亞硫酸鹽,以灰的形式排出爐外,減少SO2、SO3向大氣的排放,達到脫硫的目的。燃燒過(guò)程中脫硫反應溫度較高,般在800~125攝氏度的范圍內,在這溫度下,其反應過(guò)程可用以下兩段化學(xué)反應式來(lái)表示。

  煤燃燒中,脫硫技術(shù)主要有型煤固硫技術(shù)、煤粉爐直接噴鈣脫硫技術(shù)、流化床燃燒脫硫技術(shù)3種技術(shù)。

  (1)型煤固硫技術(shù)。

  型煤固硫是用瀝青、石灰、電石渣、無(wú)硫紙漿黑液等做黏結劑,將粉煤經(jīng)機械加工成定形狀和體積的煤制品。 將粉煤加工成型煤,比燃燒散煤節約能源24%~27%,減少煙塵排放量74%~90%,加入適量的固硫劑,燃燒時(shí)SO2的排放比燃燒散煤時(shí)減少半以上。型煤燃燒技術(shù)對于占工業(yè)鍋爐總量70%以上層燃式鍋爐及工業(yè)窯爐的有害物質(zhì)排放能起到定的治理作用,是實(shí)現工業(yè)爐窯高、清潔燃燒的個(gè)大有希望的方向。在我,民用型煤(蜂窩煤、煤球)加工已有成熟技術(shù),但工業(yè)型煤技術(shù)的發(fā)展比較緩慢,其技術(shù)開(kāi)發(fā)仍處于分散的低水平狀態(tài),對于其推廣缺乏有的組織管理。

  近年來(lái),我相繼在重慶、洛陽(yáng)、貴陽(yáng)、北京、太原等地建設了工業(yè)型煤廠(chǎng),在集中成型基礎上開(kāi)發(fā)的集中配煤、爐前成型技術(shù)已在蘭州、北京、大澤等地部分推廣。目前,我工業(yè)型煤的總生產(chǎn)能力已達550萬(wàn),較多地用于中小型鍋爐上。在務(wù)院批準的《中潔凈煤技術(shù)九五計劃和2010年發(fā)展規劃》中,型煤被列為潔凈煤技術(shù)的 選項目。

  (2)煤粉爐直接噴鈣脫硫技術(shù)。

  煤粉爐直接噴鈣脫硫技術(shù)是在煤粉爐中,脫硫劑選擇溫度1000C左右的區域(爐膛上方)噴人。由于煤粉爐內直接噴鈣脫硫技術(shù)的脫硫率沒(méi)有濕法煙氣脫硫高,因此它曾在較長(cháng)段時(shí)間內沒(méi)有得到工業(yè)應用,目前些家,別是發(fā)展中家的有關(guān)環(huán)保法令只要求對燃煤排放的SO2有中等程度的排除,這項技術(shù)所具有的投資省、裝置簡(jiǎn)單、便于改造、能滿(mǎn)足般環(huán)保要求的點(diǎn)越來(lái)越受到人們的關(guān)注。單純的爐內直接噴鈣脫硫率只能達到30%~ 40%,若再與尾部活化器增濕或在脫硫中添加催化劑等技術(shù)相結合,如LI-FAC技術(shù),其脫硫率可達70%以上,因此具有廣闊的發(fā)展前景。

  (3)流化床燃燒脫硫技術(shù)。

  流化床燃燒脫硫技術(shù)包括常壓鼓泡流化床(BFB)、常壓循環(huán)流化床(CFB)、 增壓鼓泡流化床與增壓循環(huán)流化床(PCFB)燃燒技術(shù)。其中前三類(lèi)已得到工業(yè)應用,PCFB燃燒技術(shù)尚在工業(yè)示范階段。

  CFB燃燒技術(shù)是近發(fā)展起來(lái)的種有的燃燒方式,它具有和煤粉爐相當的燃燒率,并且由于其燃燒溫度低(850~ 950C),正處于爐內脫硫的 佳溫度段,因而在不需增加設備和較低的運行費用下就能清潔地利用高硫煤。別是煙氣分離再循環(huán)技術(shù)的應用相當于提高了脫硫劑在床內的停留時(shí)間,也提高了床內脫硫劑濃度,同時(shí)床料間,床料與床壁間的磨損、撞擊使脫硫劑表面產(chǎn)物層變薄或使脫硫劑分裂,有地增加了脫硫劑的反應比表面積,使脫硫劑的利用率得到相應的提高。穩定運行時(shí)的CFB爐燃燒脫硫率可達90%以上。該技術(shù)現已在內外得到廣泛的應用,大型化是當前CFB鍋爐的主要發(fā)展方向。

  PCFB燃燒技術(shù)的出現主要是為了使其能與燃氣輪機配套,組成聯(lián)合循環(huán)機組(PF-BC-CC),以提高整個(gè)熱力循環(huán)的率。般而言,PFBC 機組率在38%~42%,脫硫率在90%以上,同時(shí)還具有較強的脫硝能力,因此它也引起了人們的大興趣。

  20世紀60年代初,我開(kāi)始研究和開(kāi)發(fā)CFB燃燒鍋爐,至今已經(jīng)歷了4個(gè)階段。 1階段, 研究開(kāi)發(fā)中小型 流化床工業(yè)鍋爐,目前在用量達3000多臺。2階段,研究開(kāi)發(fā)電廠(chǎng)用CFB鍋爐,目前125MW機組的CFB鍋爐產(chǎn)化技術(shù)已完成熟。2002 年10月19日。保定熱電廠(chǎng)450/h產(chǎn)CFB爐并網(wǎng)發(fā)電次成功,河南新鄉、開(kāi)封電廠(chǎng)的440/h產(chǎn)CFB機組已于2003年2月并網(wǎng)發(fā)電。目前在建成即將建設的125MW等機組的CFB鍋爐已超過(guò)30臺,產(chǎn)技術(shù)的200MW CFB鍋爐示范工程正在進(jìn)行中,四川白馬電廠(chǎng)300MW引進(jìn)的CFB鍋爐機組已于2003年8月28日正式開(kāi)工建設。3階段研制煤氣與蒸汽聯(lián)產(chǎn)鍋爐,1994 年投人運行了1臺351/h的示范鍋爐。4階段,研制以流化床氣化和燃燒為基礎的PFPC聯(lián)合循環(huán)發(fā)電技術(shù),目前已在些電廠(chǎng)進(jìn)行示范。

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